降本增效 开源节流丨德保铝厂:装卸站下料口“换心行动”

创建时间:2024-12-24 12:00

降本增效

开源节流

 

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德保铝厂:装卸站下料口“换心行动”

 

  德保铝厂在电解返回车间的残极运输过程中,由于托盘内常常附着大块结壳料以及脱落的残极,这给装卸站的工作带来了极大的困扰。每次装卸站进行翻盘作业后,众多大块料会卡下料口的方格网处,无法顺利落入皮带上,需安排人员耗费大量时间和精力进行捶打或筛选,降低了生产效率,还增加了岗位员工的劳动强度。

 

  据统计,在正常的每班生产中,装卸站每次翻盘后都需要2人对大块料进行捶打操作,每次捶打耗时约1分钟。如此一来,两个生产班累计下来,共需4人全力投入,方能完成翻盘任务,这无疑是对人力的浪费,同时也严重制约了生产效率的提升。

 

残极翻盘过程中,员工在方格网清理大块料

 

  为了从根本上解决这一难题,德保铝厂实施装卸下料口的“换心行动”——安装对辊破碎机。这一举措实施后将彻底改变以往人工捶打的作业模式,无需再安排专人对大块料进行捶打,从而能够直接减少岗位人员2人,两个生产班共计可减少4人。这不仅显著减轻了岗位的劳动强度,让员工能够更加轻松高效地完成工作,还大幅提升装卸站的整体工作效率,为生产流程的顺畅运行提供了有力保障。

 

工作人员正在拆除旧的方格网

 

新的对辊破碎机正在安装中

 

  从实际效益来看,此次优化带来的收益十分显著。原本装卸站岗位每班需要4人,而经过设备技术改造后,每班仅需2人就能高效完成残极、新阳极装卸工作。一年可节约的人力成本高达40.8万元。

 

安装好的对辊破碎机试机中

 

  在时间效率方面,改进效果也相当突出,设备技术改造完成后,装卸站节约了每盘翻盘后清理大块料的时间,每班能够节省的时间超过2小时,大大提高装卸站的生产效率,使生产节奏更加紧凑高效,为企业创造更多的价值和效益。

作者:黄大志

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